“通过AO池曝气系统专项技改,我们精准破解污水处理工艺短板,同步解决设备运行、环保管控、能耗控制等多项难题,实现安全生产、绿色环保、降本增效协同提升。”榆林化学水系统相关负责人表示。近期,榆林化学立足生产运行实际,聚焦污水生化处理系统瓶颈问题,抢抓检修窗口期,高效完成AO池新增曝气头技改作业,以技术革新破解生产堵点,持续推动生产运营与绿色低碳发展深度融合。

直面短板研判症结
长期以来,榆林化学水系统污水生化系统存在曝气量不足问题,无法实现满负荷运行。同时,为保障基本生产负荷,爆气风机需持续满负荷运转,进而衍生三类突出运行难题。一是核心设备无备用冗余,单台设备发生故障,将直接导致污水出水指标异常,存在环保管控风险;二是长期高负荷曝气造成污泥沉降比例失衡,出水带泥量上升,引发后端水处理设备频繁污堵,增加运维成本,制约系统稳定运行;三是风机持续满负荷运转,造成水处理能耗增加,生产处理成本居高不下。为从根源破除工艺瓶颈、消除安全环保隐患、压降生产能耗,水系统全面摸排现场工况、反复开展技术交流与论证后,确定在生化池增设可悬挂式曝气头的改造方案。通过优化曝气结构、提升氧利用效率,降低系统曝气风量需求,系统性化解污水处理工艺、设备运行、能耗管控等难点问题,构建稳定高效、节能低碳的污水处理运行体系。

抢抓窗口聚力攻坚
本次曝气系统技改焊接工程量大、施工工序繁杂、窗口期极其有限,总焊接量超1万寸。为最大限度降低施工对连续生产的影响,水系统依托乙二醇三系列停车检修契机,提前统筹调度,精准调控各水系统运行平衡,细化专项施工及安全保障方案,于5月26日集中开展技改作业,计划停车12小时,完成77处曝气管线碰口、约500寸焊口施工任务。针对工期紧、任务重、标准高的实际,水系统统筹调配人力物力,科学划分作业单元,组建7个专项作业组,同步推进7座生化池施工作业。现场严格落实安全管控措施,严守施工质量标准,全员协同、高效攻坚。本次所有碰口作业于当日15时全部完工,较计划开车时间提前5小时,圆满完成阶段性技改任务,为后续系统调试、复产运行筑牢基础。

技改赋能提质增效
本次AO池曝气技改落地投用后,公司污水处理系统运行质效实现系统性跃升。通过工艺结构迭代优化,生化池氧利用率显著提升,有效改善高曝气运行引发的污泥沉降异常、出水带泥、后端设备污堵等顽疾,持续稳固污水出水水质,保障水处理工艺平稳受控运行。依托设备配置升级优化,预计可停运一台120m³/min磁悬浮鼓风机,构建主力风机一用一备的常态化安全运行格局,有效化解单设备运行的环保隐患,全面提升系统抗风险能力与应急保障水平,同步实现安全生产、环保达标、节能降耗多重成效,为榆林化学持续走好绿色低碳、高质量发展道路提供有力技术支撑。



